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技術(shù)文章

載貨車(chē)輛車(chē)架強(qiáng)度分析和應(yīng)力測(cè)試試驗(yàn)

閱讀:383          發(fā)布時(shí)間:2022-6-10

某廠家生產(chǎn)的載貨車(chē)輛行駛中,車(chē)架局部發(fā)生開(kāi)裂現(xiàn)象。為了修改優(yōu)化車(chē)架,對(duì)車(chē)架局部開(kāi)裂處分別進(jìn)行了修改前后的強(qiáng)度對(duì)比分析和應(yīng)力測(cè)試試驗(yàn)。分析研究修改前后車(chē)架應(yīng)力分布情況,驗(yàn)證優(yōu)化方案的可行性。

車(chē)架開(kāi)裂位置及結(jié)構(gòu)

車(chē)架開(kāi)裂位置

某型號(hào)載貨試驗(yàn)車(chē)輛在試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行8000km可靠性試驗(yàn),當(dāng)車(chē)輛在強(qiáng)化路面上行駛至3895Km時(shí),發(fā)現(xiàn)該載貨試驗(yàn)車(chē)前減震器支架與車(chē)架固定螺栓孔處開(kāi)裂,車(chē)架開(kāi)裂處為車(chē)輛前減震器支架與車(chē)架固定螺栓孔處。建議將原來(lái)的單層鋼板改為局部增加加固板。試驗(yàn)車(chē)輛整車(chē)總質(zhì)量為4.5噸,強(qiáng)化路面路況較差,強(qiáng)化系數(shù)為15。

車(chē)架開(kāi)裂處結(jié)構(gòu)

減震器支架是一個(gè)鑄件結(jié)構(gòu),其與縱梁連接部分尺寸為90mm*90mm。此處縱梁為5mm的單層鋼板。減震器支架與縱梁是通過(guò)4個(gè)M10的螺栓聯(lián)結(jié)的,聯(lián)結(jié)孔距分別為腹面60mm、車(chē)架上翼面60mm。

修改前后強(qiáng)度分析

修改前后車(chē)架強(qiáng)度分析

基于鑄件剛度過(guò)大而縱梁局部剛度相對(duì)較小現(xiàn)狀,可增強(qiáng)縱梁局部剛度,減少了由于剛度差異較大引起的應(yīng)力集中,改動(dòng)相對(duì)較為容易。通過(guò)可行性分析,決定增加縱梁加固板的方式提高車(chē)架此處強(qiáng)度。

在開(kāi)裂車(chē)架的減震器支架連接處,于車(chē)架內(nèi)側(cè)增加厚度為4mm的加強(qiáng)板,由此導(dǎo)致整個(gè)車(chē)架的應(yīng)力分布發(fā)生變化,建立有限元模型與開(kāi)裂車(chē)架進(jìn)行對(duì)比分析。

從對(duì)比分析結(jié)果可知,局部加固板與原車(chē)架*大應(yīng)力均為244MPa左右,應(yīng)力分布一致,即改進(jìn)后的車(chē)架對(duì)車(chē)架整體應(yīng)力分布基本沒(méi)有影響。

然而,采用局部加固板車(chē)架處于前減震器支架處的車(chē)架應(yīng)力有所降低,有必要對(duì)局部加強(qiáng)處的應(yīng)力分布和數(shù)值進(jìn)行分析。

修改前后開(kāi)裂處車(chē)架強(qiáng)度局部分析

從減震器支架處的局部分析圖可看出,開(kāi)裂車(chē)架的*大應(yīng)力為180.5MPa,出現(xiàn)在縱梁與減震器連接處。同時(shí),從應(yīng)力云圖可以看出,開(kāi)裂處應(yīng)力集中非常明顯,這與開(kāi)裂位置基本一致;采用局部加固板的車(chē)架應(yīng)力減小為137MPa,下降了24%。

應(yīng)力應(yīng)變測(cè)試方案

有限元分析顯示,在前減震器支架處增加局部加固板理論上可以取得顯著效果??紤]到CAE是一種近似數(shù)值分析方法,有必要對(duì)修改前后車(chē)架的實(shí)際應(yīng)力分布及數(shù)值大小進(jìn)行道路應(yīng)力應(yīng)變測(cè)試,尤其是前減震器支架處車(chē)架應(yīng)力情況。

應(yīng)力測(cè)試設(shè)備

本測(cè)試采用32通道高速靜態(tài)應(yīng)變儀,*高采樣速度1200點(diǎn)/秒;箔式電阻應(yīng)變片,阻值120Ω,靈敏度系數(shù)2.0;連接導(dǎo)線(xiàn)為超六類(lèi)屏蔽雙絞線(xiàn),裸銅線(xiàn)徑0.51mm,單根導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)6m。

測(cè)試工況

通過(guò)選取車(chē)輛進(jìn)行道路可靠性試驗(yàn)的工況作為本次應(yīng)力測(cè)試的實(shí)驗(yàn)工況,即車(chē)輛在某試驗(yàn)場(chǎng)強(qiáng)化路各路面按可靠性試驗(yàn)要求行駛。試驗(yàn)場(chǎng)強(qiáng)化路面包括:窨井群、瀝青路、減速坎、鐵道路口、病害路、仿路沿突起、仿路沿坑洼、石塊路、卵石路、魚(yú)鱗坑路、搓衣板路、扭曲路、砂土路。

應(yīng)力測(cè)試方法

本測(cè)試在車(chē)架取20個(gè)關(guān)鍵部位貼應(yīng)變片,所有測(cè)點(diǎn)均采用1/4橋連接;所有部位應(yīng)變片均采用單向片。車(chē)輛通過(guò)強(qiáng)化路每種路面時(shí),即實(shí)時(shí)對(duì)所有應(yīng)變片位置處車(chē)架應(yīng)變完成測(cè)試。

測(cè)試結(jié)果

通過(guò)應(yīng)變測(cè)試及胡克定律公式,可以得出車(chē)架應(yīng)變片粘貼部位的實(shí)際應(yīng)力分布情況,由于測(cè)量點(diǎn)較多,現(xiàn)在重點(diǎn)列舉前后懸架、減震器主要受力點(diǎn)的應(yīng)變測(cè)試結(jié)果。

試驗(yàn)測(cè)試與有限元分析應(yīng)力結(jié)果

載貨車(chē)輛車(chē)架.png

根據(jù)上表測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果顯示,車(chē)架增加局部加固板后,減震器支架與車(chē)架連接開(kāi)裂處(通道19和20)應(yīng)力由194.89MPa下降至142.73MPa,應(yīng)力下降幅度為31%,車(chē)架可靠性明顯提高。

車(chē)架增加局部加固板后,車(chē)架重點(diǎn)受力部位應(yīng)力分布較為均勻,除開(kāi)裂處較修改前應(yīng)力有明顯變化,其余部位均變化不大,表明增加加固板對(duì)車(chē)架整體應(yīng)力分布沒(méi)有影響。

由于模型的簡(jiǎn)化及實(shí)際道路工況的復(fù)雜性,車(chē)架修改前后有限元分析結(jié)果與應(yīng)力測(cè)試結(jié)果存在偏差。有限元分析結(jié)果稍微小于應(yīng)力測(cè)試結(jié)果,但是整體趨勢(shì)相同。

同時(shí)為了檢驗(yàn)修改效果,在后續(xù)的4000Km強(qiáng)化路面試驗(yàn)中每天進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,該處縱梁以及加固板未出現(xiàn)新的裂紋,原有裂紋也沒(méi)有繼續(xù)擴(kuò)大,說(shuō)明修改措施有效。

結(jié)論

以上是車(chē)架修改前后強(qiáng)度分析和應(yīng)力應(yīng)變檢測(cè)試驗(yàn),結(jié)果顯示,強(qiáng)度分析和測(cè)試試驗(yàn)的應(yīng)力數(shù)值有些偏差,但應(yīng)力分布趨勢(shì)基本一致。同時(shí),結(jié)構(gòu)修改后的強(qiáng)度優(yōu)于原結(jié)構(gòu),由此證明了仿真分析加物理測(cè)試是有效的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及優(yōu)化手段。

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